【铝博士网】 5月28日,林丰铝电公司电解二工段高压风机变频改造顺利完成,四台改造后的风机经过一段时间的连续运行,取得明显节电效果,各项指标达到预期要求。
公司电解除尘系统三个工段各配套4台高压风机,正常情况下两运两备,单台功率630千瓦,原设计电机一直处于工频恒速状态,吨铝电耗高达110度。今年以来,为降低辅助电耗,公司将高压风机变频改造列为重点技改项目之一,经过前期外出考察及现场测定基础数据,2月份与设备厂家签订改造合同,由厂家负责全部设备投资,改造完成后按照约定比例分享节能收益。
为确保项目实施效果,公司确定先对二工段4台风机进行改造试验,取得成功经验后,再在其它工段梯次推广应用。5月17日设备到货后,公司技术科牵头,自行组织安装队伍,在厂家人员的指导下,各单位通力配合、密切协作,采取备用风机、运行风机轮流安装调试的方式,保证了改造期间环保达标排放。经过12天的突击奋战,所有设备全部安装调试结束,28日下午顺利投运。根据运行以来数据分析,4台风机变频运行后,较原来两台风机全负荷运行风量增加30%,在保证烟管及槽内负压的基础上,远远超出合同约定的预期目标。同时,风机转速降低后,大大减少了设备故障率,提高了系统运行的可靠性。
该项目三个工段全部改造完成后,按节电率30%计算,吨铝可降低电耗35度,年节约电量875万度,节省电费280万元。